早上好!
昨天我们接到客户一投诉,说我们的温度传感器阻值不稳定,接到实物,我重新测试了一
下,发现无数据,解剖下来发现,内部玻封热敏电阻的一引脚与芯线的焊接点已经脱开,
且热敏电阻的两个引脚弯折后的长度不一样齐。具体可以看附件图片。
其实这个是焊接站作业人员,把没有剪脚弯折后的热敏电阻混进了剪脚弯折后的热敏电阻,用点焊机焊接时,又没有认真做好自检的动作。就此投诉,我写了份8D报告,昨天发给我们经理,他说你防止标准化一栏怎么N/A呀,对于这个问题,我不知道如何标准化?请各位高人多加指点....
[ 本帖最后由 linda.wang23 于 2008-7-9 08:46 编辑 ]

QQ截图未命名.jpg

最新回复
frankeywang (2008-7-09 09:10:28)
linda.wang23 (2008-7-09 09:43:15)
而长期对策我就了:
1.对于焊接站人员热敏电阻弯脚后的半成品加强检验,以防止弯脚后未齐脚的热敏电阻的混入。
2.加强焊接站人员的品质意识;
但他就是说不行,叫我重新写,我真的不知道如何做是好了,,,,,,,,,,,,,
mikeli79 (2008-7-09 10:17:30)
2,将剪脚弯折半成品转入焊接前,需要品保QC人员的检验。
3,将此次不良的图片加入到SOP不良样品中(或挂不良品于此工站中),对焊接人员做此类培训。
xxkjz (2008-7-09 10:23:28)
如果确实难以实施防错措施,再来考虑采用制度约束。
sunny5299 (2008-7-09 10:23:43)
wangxiaofangfl (2008-7-09 10:49:12)
2、你们的产品不进行100%电性能测试吗?这样的话,太可怕了~
3、8D报告里用加强检验的方法作为长期措施肯定是要被批判的。
4、另外焊接的方法是否有问题?
[ 本帖最后由 赤脚狂奔 于 2008-7-9 12:08 编辑 ]
小刘 (2008-7-09 11:21:13)
你确定是因为折弯的时候引脚长度不一致造成的?你这脚距不一致没对上号也是个问题呢。
看样子你这个管子是手工成型的,工艺流程上改善一下,先折弯后剪脚,再增加一个焊接的治具就基本上能防错了。更好的办法的是买个成型机回来,脚长脚距问题都解决了。
frankeywang (2008-7-09 11:28:13)
linda.wang23 (2008-7-09 11:38:00)
小刘 (2008-7-09 11:46:00)
linda.wang23 (2008-7-09 11:57:09)
小刘 (2008-7-09 14:27:12)
linda.wang23 (2008-7-09 15:04:05)
小刘 (2008-7-09 15:28:05)
黑梦 (2008-7-09 16:15:22)
结果是不被老板退件还是会被客户退件的
我的建议如下
1.最好的方法是用"防错"
2.如果"防错"你感觉麻烦或一时搞不定,你可以在"不良品隔离"上下功夫
之前不良品是如何隔离的,现在的不良品是如何隔离区分的,用图片在8D上show出来(如颜色管理之类),这样一眼了然,老板满意,客户也满意,
3.标准化嘛是一定要作的,可以再修定此工位的SOP
长期来看还是要用防错
叶落无声2008 (2008-7-09 18:42:49)
1.作業:制作焊接防錯的防呆治具(即未彎腳或未剪腳的不能順暢放入治具中)
2.檢驗方法與治具:檢討內部檢驗方法與治具是否有防呆功能,如果沒有則加以改善。
3.修改與以上措施相關的標准文件(比如SIP,SOP等).
4.客訴內容記入客訴履歷(最好是與圖紙同步發行)提供作業及檢驗員注意類似的不良再流出.
叶落无声2008 (2008-7-09 18:44:24)
wenziwenzi (2008-7-09 19:07:48)
比如说为什么作业者会混料?是作业理解度的问题还是标识不明确还是作业方法有缺陷等等?只有考虑方向正确了,你才能可能做好预防进行改善。
希望楼主能理解。
五月的雪 (2008-7-09 20:27:43)